煤炭工礦企業(yè)里,千斤頂?shù)纫簤涸O(shè)備必不可少,可一些設(shè)備用的時間長了就會出現(xiàn)問題。怎么辦?找李向賓維修或者向他請教,準(zhǔn)有戲。
李向賓,裝配鉗工高級技師,現(xiàn)任鄭煤機集團液壓電控公司質(zhì)量副總工程師。從事裝配鉗工29年來,獲得一系列榮譽,目前為鄭煤機集團首席員工,2016年享受國務(wù)院特殊津貼,其工作室被評為“國家級技能大師工作室”。
眾多榮譽背后,是李向賓在技術(shù)上鉆研的結(jié)果。
從工作起,他就與液壓系統(tǒng)打交道。經(jīng)過多年對電、液控制系統(tǒng)理論及工況的研究,他具備了豐富的實踐經(jīng)驗,善于處理疑難雜癥,解決生產(chǎn)過程中的重點、關(guān)鍵性技術(shù)問題,是廠里的技術(shù)大拿。
人來人往的廠房里,有一臺高壓大流量試驗臺,是用來測試公司設(shè)計生產(chǎn)出來的液壓安全閥是否達到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。這是國內(nèi)目前同類設(shè)備中最大的一臺,李向賓全程參與了研發(fā)和技改,憑借對液壓大流量試驗理論的研究經(jīng)驗,對管路及檢測系統(tǒng)進行優(yōu)化,實現(xiàn)了高壓大流量綜合性能試驗技術(shù)攻關(guān)。
隨著煤礦支架大采高技術(shù)的運用,李向賓結(jié)合用戶反饋的立柱升降緩慢的問題,牽頭研發(fā)立柱大流量供液系統(tǒng),并將產(chǎn)品運用于神華煤礦7米、8米等高端支架,既提升了用戶的生產(chǎn)效率得到用戶認(rèn)可,又提升了公司榮譽,并使該系統(tǒng)成為大采高支架的標(biāo)配,為公司帶來不低于年300萬元的巨大市場效益。
“歷年的大改革、小改善使他屢獲改善之星稱號,累計獲得公司改善提案300余項,改善課題126余項,節(jié)約成本1000萬元以上,公司里超過一半的人都是他的徒弟。”液壓電控公司副總經(jīng)理張幸福如此評價他。
最讓張幸福稱道的是,在李向賓帶領(lǐng)下,公司研發(fā)能力長期居于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位,打破國外企業(yè)在一些產(chǎn)品方面的壟斷,保證了公司產(chǎn)品穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位,甚至國外同行近些年來也紛紛來公司學(xué)習(xí)。
日常工作中,有些液壓設(shè)備安全閥會頻繁開啟,產(chǎn)生液體噴射現(xiàn)象,屬于技術(shù)難題,即使制造業(yè)發(fā)達的德國,想到的也是怎么有效收集液體而不是從根本上解決。李向賓瞄準(zhǔn)了這一難題并攻關(guān),最終研發(fā)出了平衡補償雙向鎖閥門,徹底解決了用戶平衡千斤頂安全閥頻繁開啟的問題,再也不會液體噴射,成為世界上獨家研發(fā)成功的密封設(shè)備。
多年的工作實踐,已經(jīng)使他成為了一名“外科大夫”,很多液壓設(shè)備沒法拆卸維修,他只要“望聞問切”,就能診斷出問題出在哪里了。“技術(shù)是一個學(xué)習(xí)的過程,技術(shù)人員要善于從客戶為中心、以問題為導(dǎo)向,才能不斷改善設(shè)備,提高研發(fā)能力。”李向賓說。
來源:2017年8月14日《河南日報》客戶端